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5月17日下午我們生產(chǎn)3類100對低煙無鹵數(shù)據(jù)纜,采用的專用螺桿,因?yàn)樯衔缌贤布訚M了料后拆螺桿,下午3點(diǎn)開始生產(chǎn)的,料在料筒內(nèi)也烘了4-5小時(shí),開始400米左右外表正常,400米過后護(hù)套表面開始出現(xiàn)一些長圓形小洞,邊界還算光滑,在機(jī)頭出料口觀察是由于護(hù)套表面氣孔擠出后破裂造成,切片看只是在表面,將剩余的料用大料筒烘3小時(shí)(80℃)后生產(chǎn),工藝不變,表面就正常。
向供應(yīng)商投訴后,供應(yīng)商分析是由于在擠出過程中,螺桿的下料口溫度過高,導(dǎo)致低煙無鹵料從料斗下料后,在加熱1、2區(qū)壓縮段馬上融化,將低煙無鹵料粒子間空隙中的空氣包裹在料內(nèi),螺桿的壓縮不能將空氣向下料口排出,導(dǎo)致同料一起擠出而形成不良。
有道理么?
