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[問題求助] 請教物理發(fā)泡表面粗糙的問題。。。急

P:2008-06-17 10:33:19

1

我們做物理發(fā)泡2.4mm的外徑,表面不光滑,電容很不穩(wěn)定,引起轟動徑做大一點又沒問題。我們的機器是70機,可能做小線會有問題,請教各位幫忙,是不是在配方上面調節(jié)一下,還是問題出在哪里呢?? 謝謝。

[cuijiude 在 2008-6-17 12:52:01 編輯過]

oil-resisting elastomer gland - 耐油彈性材料密封蓋(電纜接頭盒的) (0) 投訴

P:2008-06-17 11:22:09

2

引起轟動徑做大一點又沒問題。這句話是什么意思

silanecured polyethylene - 硅烷交聯(lián)聚乙烯 (0) 投訴

P:2008-06-17 11:37:01

3

大機器做小線就是愛出問題,在設備轉速低的時候擠出很可能不穩(wěn)定,發(fā)泡不好控制,電容也就不穩(wěn)定了.

樓主最好用簡體字,要不有些字看不懂.

twin headed swift - 雙頭立式放線架 (0) 投訴

P:2008-06-17 11:56:12

4

換一更小的注氣針試試看。

wire coil wrapping machine - (成圈線)包扎機 (0) 投訴

P:2008-06-17 13:56:54

5

表面粗糙的問題是你的配方有問題.

LD - low density低密度 (0) 投訴

P:2008-06-17 15:46:13

6

螺桿轉速過低,提高螺桿轉速試試看(牽引速度加快)。另外如果是電容難以控制,建議換一更小的注氣針,因為注氣流量大了發(fā)泡度難以控制,特別是大機開小線。

oil separation feature - 分油性能 (0) 投訴

P:2008-06-17 16:26:13

7

機器大點也沒有問題,關鍵是你的模具(適當小點)和各段溫度(尤其是機頭機勃溫度,線不扁的情況下適當高點),我做2.9的外徑用外膜2.05相當不錯,可改用2.1就有點不太穩(wěn)定了,你的外膜可用1.8mm試下,供參考不知道你發(fā)泡怎麼樣,發(fā)泡不要太高

single sheath - 單護套 (0) 投訴

P:2008-06-17 17:17:43

8

要從幾點考慮:

1)材料是否有烘干。

2)材料使用的是什么發(fā)泡料

3)眼模是否合適

4)溫度設定是否合理

5)冷水冷卻是否正確

6)氮氣純度是否達到要求

7)氣針尺寸與設備的速度是否一致

8)螺桿是否為物理發(fā)泡專用螺桿

gas cable - 充氣電纜 (0) 投訴

P:2008-06-18 08:06:05

9

謝謝各位幫忙,不知道大家的配方比例是多少,我們HDPE。LDPE用的是陶氏化工,發(fā)泡劑是0012,請教大家我做這么小的線,用多少比例的配會好點,謝謝!

resistive stress grader - (電纜接頭)電阻應力測定器 (0) 投訴

P:2008-06-18 08:46:08

10

表面粗糙可能是模套太大。

 

guiding die - 導向模 (0) 投訴

P:2008-06-18 10:56:23

11

表面粗糙也可能是發(fā)泡度太大,發(fā)過頭了!

physical layer - 物理層(見applica-tionlayer) (0) 投訴

P:2008-06-18 16:42:10

12

有摸具太大和溫度太高

double tinned copper braiding - 雙層鍍錫銅絲編織 (0) 投訴

P:2009-05-14 16:19:19

13

博懷化工代理的美國博力肯成核劑POLYFOAM504E,能夠幫助形成良好光滑表面,應該有助于解決您的問題.

vibratory feed hopper - 振動給料斗 (0) 投訴

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