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最近我們這里生產(chǎn)一條電纜,型號(hào)規(guī)格為YJVP2-3*300(120度)0.6/1kV在成纜的過(guò)程中出現(xiàn)多處鼓包,具體是什么原因沒(méi)有真正搞清楚,希望大家共同談?dòng)懸幌?/p>
這里有一些細(xì)節(jié)的問(wèn)題我想說(shuō)一下,以便大家作為參考依據(jù)分析的更準(zhǔn)確一點(diǎn).從拉絲、絞線、擠塑、成纜、銅包。我們這里拉絲的設(shè)備為連拉連退大拉機(jī),退火的質(zhì)量是很穩(wěn)定的,可能有個(gè)別偏硬的單絲,絞線的結(jié)構(gòu)采用1+6+12+18+24/2.56采用兩道壓輪進(jìn)行緊壓,即外層和次外層,內(nèi)層沒(méi)有進(jìn)行緊壓,且在絞制的過(guò)程中沒(méi)有斷線,沒(méi)有用氧焊進(jìn)行修復(fù),這樣就避免了在成纜的過(guò)程中因局部退火過(guò)度而產(chǎn)生線芯扭曲的情況,擠塑是正常的,在成纜時(shí)鼓包就出來(lái)了,成纜預(yù)扭也沒(méi)問(wèn)題。
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從提供的數(shù)據(jù)來(lái)看,應(yīng)該是你的導(dǎo)體結(jié)構(gòu)、排列及緊壓道次存在問(wèn)題:1+6+12+18+24是在不緊壓的情況的的正規(guī)排列,這樣緊壓后相鄰層的附著就不會(huì)很好,導(dǎo)體經(jīng)過(guò)壓輪后存在一定的彈性變形,且絞合導(dǎo)體的內(nèi)應(yīng)力很大,在成纜時(shí)就會(huì)出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象。
解決方法:
1、導(dǎo)體絞合方向與成纜方向相同,減少成纜時(shí)由于扭力相反造成的鼓包現(xiàn)象。
2、改變導(dǎo)體的排列結(jié)構(gòu),使絞線導(dǎo)體的單根絲在彎曲及扭動(dòng)時(shí)有滑動(dòng)的間隙,特別是外層及次外層,要考慮了緊壓后的外徑及周長(zhǎng)相應(yīng)變小。如排列:1+6+11+17+22。
3、增加緊壓的層次,使導(dǎo)體變形及內(nèi)應(yīng)力分布均勻,如:芯子線1+6圓形拉模緊壓、次內(nèi)層扇形壓輪緊壓、外層扇形壓輪緊壓。
4、導(dǎo)體絕緣時(shí)要充分塑化,且偏心度要控制好,XLPE料最好是熱延伸合格。
5、確保成纜時(shí),過(guò)線套、定位壓輪及集合模不會(huì)對(duì)絕緣造成擦傷、壓傷及其它機(jī)械損傷。
注:導(dǎo)體的要求達(dá)到GB/T3956
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各位大俠,有一事值得探討:
有此資料上(包括電纜手冊(cè)上)都介紹了扇形的結(jié)構(gòu)如下:
6(平行)+12; 7+2(平行)+16; 7+2(平行)+15+21
目的是為了在生產(chǎn)扇形導(dǎo)體時(shí),滿足以下兩點(diǎn)要求: 1)中心層的單線應(yīng)排列在扇形的中心上,否則線芯要收線彎曲時(shí),單線會(huì)受到拉伸或壓縮,造成單線隆起,引起導(dǎo)體變形。 2)扇形外周的單線應(yīng)該能在中心層上滑動(dòng),這樣可以避免在成纜時(shí)因沒(méi)有退扭造成的導(dǎo)體變形。
我在有些廠家也看到過(guò)在設(shè)備的中心加裝了平行線的穿線模(有張照片,不知能否傳上來(lái)),但是幾乎所有絞線機(jī)都沒(méi)有考慮為個(gè)問(wèn)題,生產(chǎn)廠家也沒(méi)有改造,生產(chǎn)導(dǎo)體時(shí)就像一樓的一樣,用正規(guī)絞合,給成纜造成麻煩。
有沒(méi)有采用以上結(jié)構(gòu)的廠家?有什么心得,交流共享一下。
我們生產(chǎn)時(shí),中心放平行線,兩邊放平行線還沒(méi)的試過(guò)。用3150盤絞機(jī)成纜,隨時(shí)調(diào)整模前進(jìn)線角度,經(jīng)驗(yàn)豐富的師傅基本能避免類似問(wèn)題。 但生產(chǎn)交聯(lián)絕緣的電纜時(shí),也時(shí)有鼓包的現(xiàn)象。
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說(shuō)一個(gè)實(shí)例:
我這生產(chǎn)成型線(扇形和瓦型)時(shí),均采用約5sqmm一單線,這樣簡(jiǎn)化拉絲規(guī)格,但絞線就不能按資料上的排列方式了;
以前中心7條以下均絞合(據(jù)說(shuō)就是怕成纜時(shí)鼓泡),并大部分時(shí)候?yàn)橐淮尉o壓,生產(chǎn)工人要快,節(jié)距也相對(duì)較長(zhǎng)。這時(shí)也時(shí)有樓主所述情況,外加表層斷線出現(xiàn);
后改為中心7條以下為平放,理論上應(yīng)該要好點(diǎn),斷線是沒(méi)有了,可50sqmm瓦型時(shí)幾百米就出現(xiàn)多處導(dǎo)體松股引起的鼓泡,觀察發(fā)現(xiàn)是中心2根偶爾較硬,單線彎曲導(dǎo)致表層單線擠成平行排列了,解決時(shí)在平放籠模座上加了平板木模夾緊修直單線,并均勻張力,絞線節(jié)距嚴(yán)格按工藝執(zhí)行,大截面必須用雙緊壓方式,并要求次外層較緊密,外層主要為成型;
問(wèn)題徹底解決,絞制出來(lái)的導(dǎo)體很漂亮(就算有時(shí)節(jié)距長(zhǎng)一點(diǎn)),意外效果是型線也與工藝計(jì)算的尺寸相差無(wú)幾了(如50sqmm瓦型半徑差約5mm多一點(diǎn),2+8的結(jié)構(gòu)很明顯在未壓前是7.56mm,如果2根還絞則在有些地方達(dá)到10mm多,尺寸根本壓不到位,成型也很難看,還易斷線)。
實(shí)踐內(nèi)容,你的情況可能與我處不同,僅供參考。
