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我是外行亂說:唯其罕見,原因應不難分析,總是有和預想不一致的因素才會發(fā)生的。1.78線太小了,雖然在設備范圍內(nèi),但要穩(wěn)定拉此規(guī)格談和容易,不知拉4平方的有無問題。
1.不退火會不會有這現(xiàn)象?若無,則與退火關(guān)系最密切;
2.用盤收線就真的不會拉細嗎,那可能是自動換盤方式的?認真量一下盤外、中、內(nèi)直徑有無區(qū)別;量一下籠子里拉線穩(wěn)定時的直徑波動;
3.最后的定徑模是否合適?模具數(shù)量能否考慮多加?在哪道模拉細最嚴重,就適當在此減小延伸;如果是收線拉細,那只好調(diào)收線張力和輪子壓力;壓輪會不會有跳動、壓輪線速度有沒有和拉線速度不匹配;
4.導電輪表面情況是否可以保證隨時和導體良好接觸?轉(zhuǎn)動的動平衡(或同芯度)好好校一下,避免跳動過大;
5.桿料的伸長率波動范圍有無問題?
6.若有可能,監(jiān)控退火電流波動。
紙上談兵,解決大拉機直徑波動確實不容易,只有自己細心分析了。
[十年磨劍 在 2007-2-9 13:21:37 編輯過]
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樓主說的問題,應該是有以下兩方面主要原因,具體樓主去查一下,但要解決,還得設備廠家來:
1、是交流退火固有特點。
聽說該廠家用的是交流退火,在某種條件下,速度、退火長度會達到一種配合:一小段通電的周波會小于相鄰一段整數(shù)個周波,這樣出現(xiàn)一小段軟,一小段相對較硬,在后續(xù)收線的牽引下,出現(xiàn)線徑波動[在線速并不是很快、退火長度較長的情況下,應不是主要原因];但樓主說:用自動換盤沒有此線徑波動,說明這種可能性較小。
2、是退火-圈收[梅花心線]-張力控制的軟件曲線跟隨不合理所致。
梅花收線除收線的成圈外,還有收線塔輪的圓周運動[有些進口設備轉(zhuǎn)動收線框,而不動收線塔輪,就不存在互問題],該運動可能是導致問題的主要原因。解決辦法是將塔輪轉(zhuǎn)動速度降低到可接受的程度,同時調(diào)節(jié)退火電壓和張力[儲線架],使張力變化減慢,及儲線位置變化減慢,應能解決部分問題。
以上只供參考。
