束絲電阻不合格問題求助 - 無圖版
stanly --- 2013-08-19 10:03:38
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情況是這樣的,車間用650束絲機和500束絲機束絲導體,檢驗做首件,末件導體檢測時導體電阻都合格,可是中間抽檢的時候導體電阻不合格。操作過程沒有變化,設備沒有問題。請問大家怎么控制?怎么預防這樣的事情再次發(fā)生?
w287030375 --- 2013-08-19 10:27:03
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成品合格就OK
stanly --- 2013-08-19 10:53:13
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2樓,如果成品合格就不會出線中間抽檢這樣的過程了,因為生產的是汽車電線導體,下個工序是線束廠,需要一段一段的用,客戶用的時候出線導體電阻不合格,才促使公司做中間抽檢了。放線張力不變,導體單絲不變,收線張力是設備根據(jù)收線盤重量進行自動調整的,生產速度中途沒有變化,所以一直很困惑,為什么首、末件檢測合格,中間就不合格。急!。
bsdtdw --- 2013-08-19 11:31:22
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首檢合格是多少呢?一般都要有點余量才行呢.
有做過CPK嗎?
stanly --- 2013-08-19 13:17:04
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首檢和末檢的合格率富裕度在98.5%以下,電阻的富裕量足夠了。這個電阻標稱是5.8,失策基本都在5.713以下。
bsdtdw --- 2013-08-20 08:18:34
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中間不良的部分有沒有測單絲的直徑和電阻率,再和頭尾的比較.
首檢和未件檢驗是如何進行的,在一盤線,還是一個訂單開始和結束?
hswzh --- 2013-08-20 10:36:40
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1、導體表面硬化;首末檢時速度不高,不是正常的生產速度,所以,如果模具帶點緊壓,導體表面有硬化會增大電阻。
2、線徑拉小了,束絞中,線徑拉小難以避免,尤其是“熟線”。
你說線徑不變,張力不變,生產速度不變有驗證依據(jù)嗎?
stanly --- 2013-08-20 11:49:19
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6樓,首末檢指的是同一盤收線軸的線。7樓,你提出的首末檢速度問題,我方是要求操作工開到正常速度后,停車,倒下停車時慣性速度線,大約在30米左右,然后測電阻,我們選用的模具基本都是根據(jù)計算外徑+0.15左右的眼膜,所以不存在緊壓,生產速度沒有變化是生產過程中突擊抽檢的。符合速度一致。
jolinchen --- 2013-08-20 19:55:36
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樓主可以將絞銅的速度降低點試驗下.
moveitgogo --- 2013-08-21 20:54:58
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導體的電阻率都是有波動的,先算下理論的余量大不大吧。你的給的數(shù)據(jù)看,余量太小了!
建議加大束絲導體的直徑.
djt7009 --- 2013-08-23 11:16:47
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取一盤導體,進行分盤,測試下導體中間的截面,與首尾的截面做個對比,如果是中間線的截面變小,就是單絲的余量太小或張力變大,單絲拉細了,如果截面相差不大,就是在擠出過程中出的問題。
dzhy2008 --- 2013-08-24 09:36:45
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測單絲直徑、測單絲根數(shù),對比首尾變化
發(fā)數(shù)據(jù),我們一起分析下
weihong124 --- 2013-08-24 22:00:53
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首件與未件都是沒張力的,中間的張力大了,導體拉小了。你量一下中間的導體看看是不是比頭尾小呢
stanly --- 2013-08-26 10:37:23
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首先謝謝大家,我再說的詳細些,生產導體時,測量方法是,要設備達到生產工藝速度,然后停車,將停車滑動的長度倒下來,剪短,測量工藝速度生產的那斷導體電阻,同樣方法測量導體尾端。所以不存在沒有張力的情況。另外導體電阻和分線盤的距離大小有沒有直接關系?一般距離多少合適?也就是說入線角度大概在多少是比較好的?
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