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PP絕緣擠出橢圓,扁 - 無(wú)圖版

hrbust2007 --- 2015-12-16 23:18:01

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PP絕緣比較厚,擠出總是橢圓。摻了20~25%的HDPE還是沒(méi)有改善。降低擠出溫度也沒(méi)變化。由于第一段水槽加熱不好用,只能用冷水冷卻。試著將第一段水槽盡量遠(yuǎn)離機(jī)頭,效果還是不明顯。使用模具小于產(chǎn)品外徑:<div style="font-size: 13.3333px;">導(dǎo)體外徑0.75mm,絕緣外徑2.4mm。不知道大模套是否會(huì)改善。擠出一直扁,而且還時(shí)常沒(méi)有附著力。模套試過(guò)2.25mm,2.3mm,更小的也試過(guò),但沒(méi)效果。</div><div style="font-size: 13.3333px;">大家?guī)兔Τ龀鲋饕猓x謝!</div>
sa571328 --- 2015-12-17 08:19:11

2

這個(gè)線不算厚,你沒(méi)說(shuō)出PP的型號(hào),選用擠出級(jí)PP不需要加LDPE使用三角形溫度,機(jī)頭和出口盡可能放到最低溫度
lls1112 --- 2015-12-17 08:27:04

3

你看看你的PP材料 《熔體流動(dòng)速率》是多少, 如果太大的話材料成型會(huì)有問(wèn)題.

我們現(xiàn)在用凱波的

CAP-6001
熔體流動(dòng)速率(230℃×2.16kg) 2.0-3.5 g/10min

做臂厚線材效果不錯(cuò)的.

hrbust2007 --- 2015-12-17 18:51:29

4

國(guó)產(chǎn)的PP,主要是因?yàn)闇囟炔粚?duì)頭嗎?我已經(jīng)將?跍囟冉档195度了,還要再降低?
hrbust2007 --- 2015-12-17 18:52:04

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我用這個(gè)是2.5的熔融指數(shù)。也不算高啊~
ydk777 --- 2015-12-18 14:15:21

6

如果降低了模頭和眼模溫度,減小了外模直徑都不行的話,降低速度是最佳選擇,或者加EV吧
moveitgogo --- 2015-12-18 16:43:50

7

2.4的線徑用2.25/2.3的外模,也虧你們想得出來(lái)!<div>換個(gè)2.5~2.55的外模吧!</div><div>另外,不要用平口模,得用加壓的,預(yù)熱是必須的,否則是不會(huì)有附著力的。</div>
hrbust2007 --- 2015-12-20 20:27:42

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加了EVA會(huì)影響介電常數(shù)的吧?
hrbust2007 --- 2015-12-20 20:29:42

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用的是加壓外模。預(yù)熱也120度了。<div>用2.5~2.55的外模線體表面會(huì)不好的吧?</div>
moveitgogo --- 2015-12-21 08:32:09

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按我的經(jīng)驗(yàn),稍大一點(diǎn)的外模對(duì)線扁或者橢圓是有幫助的。
jy20090430 --- 2015-12-21 11:44:23

11

外模肯定要加大了,這種線佷簡(jiǎn)單了
hrbust2007 --- 2015-12-21 21:15:03

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那外模過(guò)小是造成扁線的主要原因了?
hrbust2007 --- 2015-12-29 21:46:26

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試了一下降低?跍囟龋獾那闆r緩解了,但外表很毛。2.4和2.55的模套和2.7的模套都試過(guò)了,感覺(jué)區(qū)別不大。<div>現(xiàn)在不知道表面發(fā)毛會(huì)不會(huì)影響性能。</div>
rinyli84 --- 2016-01-05 16:55:04

14

可以聯(lián)絡(luò)我,包你解決問(wèn)題:QQ382532673

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