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前天晚上產(chǎn)的集合盤(4芯線+地線+棉紗+鋁箔),一上押出機(jī)就斷鋁箔,都聚在眼模里,長則近千米,短則幾百米,就斷一次。我光給他們稱廢線就200多公斤,暈倒!
檢查了集合機(jī)(岳隆產(chǎn)的650的雙絞機(jī)),所有的滑輪都正常,張力也很好。鋁箔也是合格的。所有的線經(jīng)過的通路都檢查了,未見異常,
正常速度的時(shí)候,集合盤上有幾處很輕微鋁箔刮傷和蹺邊痕跡,降速后就基本上沒有了,但還是斷,就是輕點(diǎn)了。
據(jù)作業(yè)員講,開0.7,0.8MM芯線的時(shí)候,每臺(tái)機(jī)器都會(huì)有在押出上斷鋁箔的現(xiàn)象,但是盤上看著是正常的,沒有不好的地方。
開0.6MM的時(shí)候,啥問題也沒有。
全都換上新買的眼模試過。無效。
請(qǐng)高手幫忙分析原因,謝謝。
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先將成纜線倒一下盤,從另一個(gè)線頭押出吧.
押出機(jī)導(dǎo)料管和內(nèi)眼里面是否有勾或刺之類,需要仔細(xì)檢查一下.
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可能是你的模心有臺(tái)階,或是你的鋁箔在接頭時(shí)未處理好.
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哈哈 ~!如果在線盤上沒有短裂~!把套管內(nèi)模打近點(diǎn)~!壓力小一點(diǎn)完全解決 `~!
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非常感謝大家的熱心幫助。
我覺得還是和押出無關(guān),因?yàn)楹脦着_(tái)都有這種情況。
請(qǐng)大家再從別的方面想一下。
我覺得還是集合方面的問題。
但是實(shí)在找不出什么原因。
現(xiàn)在降速生產(chǎn)中。昨天早晨開0.7的嚴(yán)重?cái)唷?/P>
重點(diǎn)是高速斷低速不斷。
謝謝。
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1。將包帶張力減小,檢查弓上導(dǎo)輪是否卡住或磁眼破列及鋼板是否磨損不光滑
2。弓的兩個(gè)轉(zhuǎn)向?qū)л嗠m靈活但運(yùn)轉(zhuǎn)不順
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1、線芯外徑是否穩(wěn)定,
2、鋁繞包箔是否有松散現(xiàn)象存在;
3、擠出模芯是否存在損壞或缺口;
4、擠出模具是擠壓還是擠管。如果是擠壓式,可考慮改為半擠壓,以減小纜芯徑向壓力;
5、纜芯盤具盤過是否存在損壞,放線時(shí)纜芯在盤邊劃壞;
6、繞包時(shí)低速與高速時(shí)應(yīng)適當(dāng)調(diào)節(jié)繞包張力。
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鋁箔有接頭 模具不 光滑
張力過 大
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請(qǐng)問絞合鋁箔是側(cè)包還是繞包?如果是側(cè)包就要改小絞距,是繞包就是鋁箔張力太小沒包緊,這個(gè)問題我們也是經(jīng)常碰到。如果前工段不改善押出只能慢慢的開。