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電線電纜網(wǎng) > 線纜原材料 > 低煙無鹵表面有氣孔,做無鹵料的朋友來看看!(完整版)

低煙無鹵表面有氣孔,做無鹵料的朋友來看看! - 無圖版

ANGEL0928 --- 2008-05-27 10:07:36

1

5月17日下午我們生產(chǎn)3類100對(duì)低煙無鹵數(shù)據(jù)纜,采用的專用螺桿,因?yàn)樯衔缌贤布訚M了料后拆螺桿,下午3點(diǎn)開始生產(chǎn)的,料在料筒內(nèi)也烘了4-5小時(shí),開始400米左右外表正常,400米過后護(hù)套表面開始出現(xiàn)一些長圓形小洞,邊界還算光滑,在機(jī)頭出料口觀察是由于護(hù)套表面氣孔擠出后破裂造成,切片看只是在表面,將剩余的料用大料筒烘3小時(shí)(80℃)后生產(chǎn),工藝不變,表面就正常。

向供應(yīng)商投訴后,供應(yīng)商分析是由于在擠出過程中,螺桿的下料口溫度過高,導(dǎo)致低煙無鹵料從料斗下料后,在加熱1、2區(qū)壓縮段馬上融化,將低煙無鹵料粒子間空隙中的空氣包裹在料內(nèi),螺桿的壓縮不能將空氣向下料口排出,導(dǎo)致同料一起擠出而形成不良。

有道理么?

hxsght --- 2008-05-27 11:40:55

2

我認(rèn)為供應(yīng)商講得有道理,溫度過高造成的,樓主用的是哪一家的料?
hadamc --- 2008-05-27 12:30:43

3

水沒有 烘干凈吧?我認(rèn)為。
caojunji --- 2008-05-27 13:05:35

4

溫度過高,分解了
ANGEL0928 --- 2008-05-27 13:33:49

5

為什么前面400沒問題,后面加進(jìn)去就不行了呢?

gavin --- 2008-05-27 17:09:08

6

我覺得是受潮啊

YPont --- 2008-05-27 20:23:20

7

溫度過高,由于受剪切力作用,螺桿溫升逐步增高,料在螺桿內(nèi)部分回流,時(shí)間過長而引起氣泡
花之晚 --- 2008-08-10 09:33:34

8

7樓說得有道理的,還是比較專業(yè)的,這是低煙無鹵常會(huì)發(fā)生的問題,因無鹵填充無機(jī)阻燃劑太多,因自身磨擦生熱,溫度隨環(huán)境、螺紋塊剪切等變化會(huì)漸漸升高,特別在環(huán)境溫度較高時(shí),表現(xiàn)明顯。
kardis --- 2009-10-27 08:50:19

9

前面400米烘過,沒問題,后面剩下的烘過也沒問題,很有可能是受潮了

不過也不排除是生產(chǎn)一段時(shí)間后,摩擦生熱,溫度過高使粒料分解

gavin --- 2009-10-27 10:48:35

10

可能原因:材料受潮,加工溫度過度

建議:

1.對(duì)材料進(jìn)行干燥處理

材料經(jīng)過50-60攝氏度熱風(fēng)加料斗進(jìn)料;

材料在70-80攝氏度烘房內(nèi)開包處理7-8H,干燥處理后材料應(yīng)及時(shí)使用

2.調(diào)低機(jī)身和摸頭溫度

3.降低螺桿轉(zhuǎn)速

防火 --- 2009-10-27 18:35:27

11

away0210 --- 2009-10-28 08:15:32

12

低煙無鹵料流動(dòng)性不好,容易自身摩擦起熱,導(dǎo)致生產(chǎn)一段時(shí)間以后螺桿溫度升高,發(fā)生分解。
weizilaile --- 2009-10-29 15:42:22

13

不會(huì)是受潮,受潮一開始擠就會(huì)發(fā)泡了,還是剪切的問題,擠一段時(shí)間要降低溫度,加強(qiáng)冷卻,控制住溫度可以解決問題。

hadamc --- 2009-10-30 08:27:21

14

12樓說的好
lyhxiaoyou --- 2009-11-03 15:15:58

15

      可能是因?yàn)殡娎|的水份本身沒有烘干,在加上你是把電纜料倒在料斗中的,在加熱過程中,水蒸汽被蒸到上面的電纜里,而在底下的電纜料被烘干了,所以你之前的400米是好的,后來表面不好。

     低煙無鹵的原料就很容易吸收水份。

yan --- 2009-11-05 21:57:54

16

我司也有這種情況,不知什么原因
gavin --- 2009-11-06 09:45:48

17

盡量要求供應(yīng)商用鋁箔袋子包裝,可有效排除供應(yīng)商這里發(fā)生的問題。

hm86397601 --- 2009-11-06 15:40:58

18

溫度高了

 

ndcheng --- 2009-12-18 15:21:38

19

螺紋深度可以考慮用深點(diǎn)的。
agt8810 --- 2009-12-19 11:17:10

20

gavin:

可能原因:材料受潮,加工溫度過度

建議:

1.對(duì)材料進(jìn)行干燥處理

材料經(jīng)過50-60攝氏度熱風(fēng)加料斗進(jìn)料;

材料在70-80攝氏度烘房內(nèi)開包處理7-8H,干燥處理后材料應(yīng)及時(shí)使用

2.調(diào)低機(jī)身和摸頭溫度

3.降低螺桿轉(zhuǎn)速

講的很好啊,供應(yīng)商也確實(shí)講的有道理。

anjian --- 2009-12-21 17:08:54

21

下料太多,螺桿里材料過多加速老化。
hhyhhy123 --- 2010-11-03 20:48:14

22

我也遇到這種情況。

開始生產(chǎn)時(shí)還好,做了3~4小時(shí)后發(fā)現(xiàn)護(hù)套成品表面有孔洞。

keny21 --- 2010-11-13 15:27:26

23

贊同以上所有回復(fù)。

sadjuly --- 2010-12-22 17:15:11

24

溫度降低一點(diǎn)吧,可能是高溫分解了
zst --- 2011-03-03 15:24:06

25

我認(rèn)為時(shí)烘干的問題,我這里用阻燃料都用氣濕干燥機(jī)烘干的,為的就是盡可能把料粒的水分去除!
TPE01 --- 2012-08-06 12:03:47

26

這樣的情況,應(yīng)該是受潮了,因?yàn)榈诙魏媪虾笊a(chǎn)工藝不變,產(chǎn)品表面OK了,說明材料明有水份。阻燃TPE的分解溫度最低的也在270以上,做線擠出溫度最高也就210度+20%剪切熱量也不會(huì)達(dá)到270度。而我們TPE雙螺桿擠出造粒溫度都在210以上剪切熱量更高。所以材料除非在造粒過成中燒焦,在做線擠出過成中一般是不會(huì)出現(xiàn)燒焦情況的。。有TPE生產(chǎn)工藝上的問題大家可交流:133 7777 7892謝先生

PWN741001 --- 2012-08-06 15:41:01

27

溫度過高,分解導(dǎo)致。另水分也是一個(gè)原因

-- 結(jié)束 --