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5月17日下午我們生產(chǎn)3類100對(duì)低煙無鹵數(shù)據(jù)纜,采用的專用螺桿,因?yàn)樯衔缌贤布訚M了料后拆螺桿,下午3點(diǎn)開始生產(chǎn)的,料在料筒內(nèi)也烘了4-5小時(shí),開始400米左右外表正常,400米過后護(hù)套表面開始出現(xiàn)一些長圓形小洞,邊界還算光滑,在機(jī)頭出料口觀察是由于護(hù)套表面氣孔擠出后破裂造成,切片看只是在表面,將剩余的料用大料筒烘3小時(shí)(80℃)后生產(chǎn),工藝不變,表面就正常。
向供應(yīng)商投訴后,供應(yīng)商分析是由于在擠出過程中,螺桿的下料口溫度過高,導(dǎo)致低煙無鹵料從料斗下料后,在加熱1、2區(qū)壓縮段馬上融化,將低煙無鹵料粒子間空隙中的空氣包裹在料內(nèi),螺桿的壓縮不能將空氣向下料口排出,導(dǎo)致同料一起擠出而形成不良。
有道理么?
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為什么前面400沒問題,后面加進(jìn)去就不行了呢?
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我覺得是受潮啊
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前面400米烘過,沒問題,后面剩下的烘過也沒問題,很有可能是受潮了
不過也不排除是生產(chǎn)一段時(shí)間后,摩擦生熱,溫度過高使粒料分解
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可能原因:材料受潮,加工溫度過度
建議:
1.對(duì)材料進(jìn)行干燥處理
材料經(jīng)過50-60攝氏度熱風(fēng)加料斗進(jìn)料;
材料在70-80攝氏度烘房內(nèi)開包處理7-8H,干燥處理后材料應(yīng)及時(shí)使用
2.調(diào)低機(jī)身和摸頭溫度
3.降低螺桿轉(zhuǎn)速
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不會(huì)是受潮,受潮一開始擠就會(huì)發(fā)泡了,還是剪切的問題,擠一段時(shí)間要降低溫度,加強(qiáng)冷卻,控制住溫度可以解決問題。
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可能是因?yàn)殡娎|的水份本身沒有烘干,在加上你是把電纜料倒在料斗中的,在加熱過程中,水蒸汽被蒸到上面的電纜里,而在底下的電纜料被烘干了,所以你之前的400米是好的,后來表面不好。
低煙無鹵的原料就很容易吸收水份。
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盡量要求供應(yīng)商用鋁箔袋子包裝,可有效排除供應(yīng)商這里發(fā)生的問題。
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溫度高了
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gavin:
可能原因:材料受潮,加工溫度過度
建議:
1.對(duì)材料進(jìn)行干燥處理
材料經(jīng)過50-60攝氏度熱風(fēng)加料斗進(jìn)料;
材料在70-80攝氏度烘房內(nèi)開包處理7-8H,干燥處理后材料應(yīng)及時(shí)使用
2.調(diào)低機(jī)身和摸頭溫度
3.降低螺桿轉(zhuǎn)速
講的很好啊,供應(yīng)商也確實(shí)講的有道理。
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我也遇到這種情況。
開始生產(chǎn)時(shí)還好,做了3~4小時(shí)后發(fā)現(xiàn)護(hù)套成品表面有孔洞。
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贊同以上所有回復(fù)。
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這樣的情況,應(yīng)該是受潮了,因?yàn)榈诙魏媪虾笊a(chǎn)工藝不變,產(chǎn)品表面OK了,說明材料明有水份。阻燃TPE的分解溫度最低的也在270以上,做線擠出溫度最高也就210度+20%剪切熱量也不會(huì)達(dá)到270度。而我們TPE雙螺桿擠出造粒溫度都在210以上剪切熱量更高。所以材料除非在造粒過成中燒焦,在做線擠出過成中一般是不會(huì)出現(xiàn)燒焦情況的。。有TPE生產(chǎn)工藝上的問題大家可交流:133 7777 7892謝先生
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溫度過高,分解導(dǎo)致。另水分也是一個(gè)原因