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關于處理拉絲發(fā)黑的分析與討論 - 無圖版

九把刀 --- 2008-08-07 09:52:34

1

8月某日廣東南洋反映拉制低氧銅絲表面發(fā)黑.

具體信息:

1\大拉機13模高速連拉連退銅絲表面發(fā)暗發(fā)黑;不退火硬絲同樣存在,退火后比硬絲表面要好.

2\另9模低速拉制效果較好.

原因分析討論?

處理結(jié)果及原因?qū)⒑笃涔?

house520 --- 2008-08-08 15:15:52

2

期待結(jié)果。樓主加油。
凡人 --- 2008-08-13 12:04:42

3

是不是和低氧桿的晶體排列有關?
lsparklyc --- 2008-08-15 16:18:58

4

期待分析結(jié)果!
njdlw --- 2008-09-13 11:09:07

5

油的問題,換新油吧,

doups --- 2008-09-16 22:43:04

6

個人認為是低氧桿的材質(zhì)問題。

夢溪筆談 --- 2008-09-19 10:35:03

7

拉絲油臟了或是濃度過大。這樣,拉出的成品上附有較多的拉絲油?梢哉{(diào)小成品模的拉絲油供給試試,看有沒有改善?如有改善,那就是油的問題了。
中天鋁線 --- 2008-10-06 09:50:17

8

我認為應該換拉絲油
lwq1981 --- 2008-10-11 00:32:46

9

成品模質(zhì)量問題,換個模子看看
Cable888 --- 2008-10-11 08:16:30

10

請先量測 線出眼模時溫度.
夢溪筆談 --- 2008-10-13 23:52:14

11

適當降低潤滑油濃度,應有改善。

 

初學者12 --- 2008-11-17 10:51:43

12

學習了

88887788 --- 2009-01-12 17:54:37

13

第一是:拉絲油有問題,更換拉絲油。

第二是:眼模有問題,眼模磨損引起線溫過高,更換眼模可解決此問題。

九把刀 --- 2009-01-16 16:48:03

14

經(jīng)電話與對方溝通:停機降溫,要求拉絲液溫度低于50度以下,試拉好轉(zhuǎn)。

主要原因與改進:1、拉絲液的選用:拉絲液本身油脂多(乳化液分兩種,一種是潤滑油性油脂占75%;另一種為清洗效果好的油脂占45%);用鎢鋼模選用潤滑好的,模具損傷小,但銅絲表面較差;用聚晶模則用清洗效果好的,表面光潔度好);

                                  2、溫度的控制:一般拉絲液在高溫下分解,生成油污在拉制時易吸附在銅絲表面;要求拉絲機散熱器效果好,如沒有溫度控制測量,以手能放進溶液為準。

dahe --- 2009-01-20 13:04:22

15

受教了,謝謝!!!
jeffhcc --- 2009-01-21 13:49:25

16

受教了,感謝!(曾經(jīng)發(fā)生相同問題, 最後解決方法亦同)
hezhi03052 --- 2009-05-26 07:59:24

17

樓主的對質(zhì)量的跟蹤確實到位,

真不虧是搞品質(zhì)的行頭。

dingtian --- 2009-05-29 08:38:54

18

最根本的原因是銅材質(zhì)量的問題,低氧銅桿在銅水吹氧和還原的過程中沒有到位,導致銅錠表面氧化膜比較厚,經(jīng)酒精還原后銅桿表面雖比較光亮,但是里面還有一層氧化膜存在。

如果問題不是很嚴重,在拉絲的過程中可以采取一些補救的措施,如連拉連退拉絲機的退火水中加入1%酒精和少量的抗氧化劑,基本上能夠還原殘留的氧化銅膜。對非連拉連退的拉絲機,降低乳化液濃度從而降低乳化液的潤滑導致的結(jié)果只會是把銅絲表面的氧化膜徹底拉掉了,所以看上去似乎很光亮,但是是以犧牲銅表面材料為基礎的,所以這種方法不可取。

-- 結(jié)束 --