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電線電纜網(wǎng) > 擠塑 擠橡 發(fā)泡 > PVC電線表面有顆粒(完整版)

PVC電線表面有顆粒 - 無圖版

letian1209 --- 2013-08-29 23:31:21

1

各位大蝦,本人在生產(chǎn)汽車電線的過程中,遇到無論是換料(顏色改變,加入新料)還是停機換注條機中顏色原理(大概10分鐘左右),押出機有風(fēng)冷,開始生產(chǎn)后前面一段是光滑的,然后后面大概有50米到100米電線表面就比較粗糙,有顆粒,然后后面表面就比較光滑,求解決方法。網(wǎng)板我們就放一塊100目的,原料未烘。
578578 --- 2013-08-30 08:22:23

2

有一段溫度控制失靈,料燒了。估計頸部可能性較大。
qinroxin --- 2013-08-30 08:55:38

3

實測一下你押出機的各段溫度,應(yīng)該是二區(qū)有問題,如果是一區(qū)下料口就不下料了……
letian2006 --- 2013-08-30 10:11:37

4

我是發(fā)帖人,我們押出機有五段加溫,螺桿為三段加溫,然后是機頭加溫,最后是眼模加溫,我們生產(chǎn)為105度PVC,一段:170度,二段為175度,三段為180度,機頭185度,眼模為188度。我問材料廠商PVC的塑化溫度是180正負5度。無論是主料桶里換新料還是主料桶不換料(停機大約5~10分鐘),前面一段(大約50~100米)是很光滑的,如果我開的很慢(25米/分鐘),線會比較光滑,如果我加速到40~50米/分鐘,然后就有100米線左右表面有顆粒,粗糙,然后就會好轉(zhuǎn),我把二段和三段溫度加高為180度和185度,顆粒和粗糙度好很多,但還是有那么一段,請哪位大蝦幫忙分析一下原因。非常感激,現(xiàn)在做出廢品很多,

晨曦1394 --- 2013-08-30 11:16:15

5

你的蜂巢板多厚??
letian2006 --- 2013-08-30 12:29:00

6

蜂巢板外邊一圈大概10mm,里面有蜂巢的大概6~7mm
mokey --- 2013-08-30 18:50:47

7

開慢一點就是好的,快一點就不良,肯定是溫度.你想啊,你開的越快,料在炮筒里面呆的時間就越短,它來不及徹底塑化,當(dāng)然外觀就會有起粒啦.辦法最好換臺大點的機器(磨擦生熱更大),或者將現(xiàn)有機器提高溫度同時又加快速度(只提高溫度,不是太亮就是麻面.因為PVC的耐溫性不是太好,不能讓它在里面呆的時間長)

jdxzm --- 2013-08-31 07:36:10

8

先把原材料拿去檢測,是不是里面的交聯(lián)催化劑失效,如果料沒問題 。就是整機檢測不要把主機頭合起來,單機排料,將個擠出機的轉(zhuǎn)數(shù)跳到聯(lián)動時的數(shù)據(jù),測試出膠的品質(zhì),我是做vcv的主機,也出現(xiàn)過這種現(xiàn)象,是均化端和進料端的溫度問題可能性比較大,也就是你們的一端和三端溫度。檢測方法就是排料后 拆掉蜂巢板中的濾網(wǎng),看看上面的膠的狀況,可以適當(dāng)?shù)脑黾訛V網(wǎng)目數(shù)。 檢查進出機頭的模溫機進出水溫度  應(yīng)該可以排除的

線線纜纜 --- 2013-09-02 19:09:18

9

 這是正,F(xiàn)象了,你的機器本身沒毛病,也有可能是你材料耐溫不好,占部分原因。

因為你停機不管是換料還是換色,都有短暫停機,在你短暫停機的時候,你機頭里面的料其實已經(jīng)是充分塑化好了的,流動性會比較好。押出來的線面就會很光滑。

然而你機頸蜂窩板的地方,材料正處在一個形狀、性狀變化的階段。在這個階段就要求材料必須要不停流動才能轉(zhuǎn)化塑化的更好,如果在這個階段有暫停的現(xiàn)象的話,再啟動押出的時候,就會出現(xiàn)剛剛停留在蜂窩板里面的料被推到機頭不能成流線性的狀態(tài)。所以押到模具處就是粗糙顆粒的現(xiàn)象。等那一段排掉以后,后面的就光滑了。

你熟悉這種情況就會在停機再起動的時候,先排掉部分膠料。在看到塑化OK后,再開牽引進行生產(chǎn)就不會再浪費線了。一般做PVC都會是這樣。

生產(chǎn)其他流線性較好的料就不會有這樣的現(xiàn)象。比如PP  PE  PU 這些。

 

jiabinghui --- 2013-09-03 08:13:11

10

yfg2011 --- 2013-09-04 10:56:16

11

加溫,加速
wpinghe --- 2013-09-05 08:11:46

12

可能朔化劑配方有問題

 

 

jxthxc --- 2013-09-05 09:01:52

13

說的對,如果不換料,建議把溫度平均往下調(diào)低5~8度看看效果,很好驗證的

bsdtdw --- 2013-09-05 14:51:57

14

有點像機頸冷料現(xiàn)象,停機的時候,把機頸和模頭的溫度提高10度試下?

另一個就是你多大的機器,怎么才5段溫區(qū)?機頸段有獨立溫區(qū)嗎?如果是70機,7段溫區(qū)比較合理.

cprbh --- 2013-09-09 09:35:37

15

在PVC擠出中這種情況是經(jīng)常出現(xiàn)的,很正常的,既不是料的問題,也不是設(shè)備的問題。

slk002 --- 2013-09-17 09:58:16

16

可能是你在加工一段時間,在機體出現(xiàn)死角料,死角料隨著溫度而被碳化,建議加高效潤滑劑,不妨試一下硅酮助劑。
shi1210 --- 2014-03-01 10:24:02

17

同意二樓,  局部溫控失靈,尾部塑料熔融,螺桿無法推動pvc前進至模頭,導(dǎo)致局部電纜料燒焦了,所以擠塑有顆粒<div>有問題聯(lián)系15888856288   杭州富陽市華銀塑料廠  施正烽</div>
2219932778 --- 2015-03-16 22:36:14

18

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