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我是發(fā)帖人,我們押出機有五段加溫,螺桿為三段加溫,然后是機頭加溫,最后是眼模加溫,我們生產(chǎn)為105度PVC,一段:170度,二段為175度,三段為180度,機頭185度,眼模為188度。我問材料廠商PVC的塑化溫度是180正負5度。無論是主料桶里換新料還是主料桶不換料(停機大約5~10分鐘),前面一段(大約50~100米)是很光滑的,如果我開的很慢(25米/分鐘),線會比較光滑,如果我加速到40~50米/分鐘,然后就有100米線左右表面有顆粒,粗糙,然后就會好轉(zhuǎn),我把二段和三段溫度加高為180度和185度,顆粒和粗糙度好很多,但還是有那么一段,請哪位大蝦幫忙分析一下原因。非常感激,現(xiàn)在做出廢品很多,
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開慢一點就是好的,快一點就不良,肯定是溫度.你想啊,你開的越快,料在炮筒里面呆的時間就越短,它來不及徹底塑化,當(dāng)然外觀就會有起粒啦.辦法最好換臺大點的機器(磨擦生熱更大),或者將現(xiàn)有機器提高溫度同時又加快速度(只提高溫度,不是太亮就是麻面.因為PVC的耐溫性不是太好,不能讓它在里面呆的時間長)
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先把原材料拿去檢測,是不是里面的交聯(lián)催化劑失效,如果料沒問題 。就是整機檢測不要把主機頭合起來,單機排料,將個擠出機的轉(zhuǎn)數(shù)跳到聯(lián)動時的數(shù)據(jù),測試出膠的品質(zhì),我是做vcv的主機,也出現(xiàn)過這種現(xiàn)象,是均化端和進料端的溫度問題可能性比較大,也就是你們的一端和三端溫度。檢測方法就是排料后 拆掉蜂巢板中的濾網(wǎng),看看上面的膠的狀況,可以適當(dāng)?shù)脑黾訛V網(wǎng)目數(shù)。 檢查進出機頭的模溫機進出水溫度 應(yīng)該可以排除的
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這是正,F(xiàn)象了,你的機器本身沒毛病,也有可能是你材料耐溫不好,占部分原因。
因為你停機不管是換料還是換色,都有短暫停機,在你短暫停機的時候,你機頭里面的料其實已經(jīng)是充分塑化好了的,流動性會比較好。押出來的線面就會很光滑。
然而你機頸蜂窩板的地方,材料正處在一個形狀、性狀變化的階段。在這個階段就要求材料必須要不停流動才能轉(zhuǎn)化塑化的更好,如果在這個階段有暫停的現(xiàn)象的話,再啟動押出的時候,就會出現(xiàn)剛剛停留在蜂窩板里面的料被推到機頭不能成流線性的狀態(tài)。所以押到模具處就是粗糙顆粒的現(xiàn)象。等那一段排掉以后,后面的就光滑了。
你熟悉這種情況就會在停機再起動的時候,先排掉部分膠料。在看到塑化OK后,再開牽引進行生產(chǎn)就不會再浪費線了。一般做PVC都會是這樣。
生產(chǎn)其他流線性較好的料就不會有這樣的現(xiàn)象。比如PP PE PU 這些。
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可能朔化劑配方有問題
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說的對,如果不換料,建議把溫度平均往下調(diào)低5~8度看看效果,很好驗證的
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有點像機頸冷料現(xiàn)象,停機的時候,把機頸和模頭的溫度提高10度試下?
另一個就是你多大的機器,怎么才5段溫區(qū)?機頸段有獨立溫區(qū)嗎?如果是70機,7段溫區(qū)比較合理.
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在PVC擠出中這種情況是經(jīng)常出現(xiàn)的,很正常的,既不是料的問題,也不是設(shè)備的問題。
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