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二步法硅烷交聯(lián)絕緣料的配模系數(shù)及拉伸比各是多少? - 無圖版

hldlldj --- 2024-01-18 10:07:31

1

各位大神,請問二步法硅烷交聯(lián)絕緣料的配模系數(shù)及拉伸比各是多少?(現(xiàn)在生產(chǎn)導(dǎo)體直徑13.2,絕緣厚度1.2,,配模模芯25.5(包外28)模套38,拉出來表面有凹坑,導(dǎo)體表面無水及油污,是什么原因)。謝謝!

游客 --- 2024-01-18 13:21:52

2

模套大了
游客 --- 2024-01-18 13:30:05

3

一般怎么配模?
CT18052410053 --- 2024-01-18 16:28:32

4

lgzh63 --- 2024-01-19 08:05:25

5

表面什么樣的凹坑?凹坑和配模應(yīng)該沒有太大的關(guān)系,除非外模大到機頭內(nèi)壓力變小了。
雨楓 --- 2024-01-19 08:22:40

6

無圖無真相
xxn --- 2024-01-19 10:15:22

7

按我經(jīng)驗應(yīng)該是目前天氣太冷,導(dǎo)體沒有預(yù)熱,擦模導(dǎo)致這個現(xiàn)象。
用大的模芯想防止擦模,但即便是后前后牽引的擠出設(shè)備,規(guī)格稍大的導(dǎo)體還是存在抖動(原因比較簡單——因為沒有支撐,生產(chǎn)現(xiàn)場看過就明白),所以當(dāng)晃蕩的導(dǎo)體接觸到模芯嘴的時候,極冷導(dǎo)體吸收了很多熱量,導(dǎo)致在這個位置的料流溫度偏低與環(huán)形其他部分相比出現(xiàn)滯留,而擠出拉伸是一直存在的,滯留部分被拉伸后偏薄就有了絕緣表面凹坑的現(xiàn)象(除了低溫天氣其他時候這個問題不明顯);由于導(dǎo)體接觸到模芯嘴只是瞬間,帶走熱量也很快正常補充后續(xù)又恢復(fù)正常流動,直到下一次導(dǎo)體又接觸到模芯嘴又帶走部分熱量出現(xiàn)凹坑,如此反復(fù)。解決問題有辦法有:
①如果是小規(guī)格導(dǎo)體,用擠壓式生產(chǎn),將模具位置溫度提高一些,就可以正常生產(chǎn);大規(guī)格導(dǎo)體如果是圓形的按理可以同樣方式生產(chǎn)。
②導(dǎo)體上預(yù)熱裝置,如果是大規(guī)格導(dǎo)體估計會比較麻煩,聽一位有經(jīng)驗的老師傅說用火烤導(dǎo)體表面也可以(火焰溫度是比較高,但預(yù)熱時間短也不可能將導(dǎo)體氧化,當(dāng)然還可以調(diào)整火焰大小及距離來避免這些問題)。
③對擠管式模芯進(jìn)行改進(jìn)。以往的經(jīng)驗是硅烷交聯(lián)料的拉伸比在2~3之間會比較好,太大易出現(xiàn)熱收縮超標(biāo)的問題。但目前我們硅烷料用的比較少,是否材料有改進(jìn)了也不清楚。這個用不同拉伸比的產(chǎn)品驗證熱收縮數(shù)據(jù)即可。


xxn --- 2024-01-19 10:24:02

8


在模芯嘴承線部分做一個臺階(圖中紅色部分),讓擦模導(dǎo)體碰不到最前面的模芯嘴。臺階的深度要保證導(dǎo)體晃動時不接觸到模芯嘴最前端即可。深度大當(dāng)然可以避免這個現(xiàn)象,但也會導(dǎo)致模芯偏大,拉伸比過大導(dǎo)致熱收縮偏大的問題。如果有前后牽引,按正常擠管式配?梢圆挥米鎏螅宜镜挠星昂鬆恳妥隽0.5mm臺階,目前沒發(fā)現(xiàn)問題。
ZJM809218 --- 2024-01-19 14:06:41

9

1107563168 --- 2024-01-20 10:12:22

10

水槽加點洗衣粉

664920584 --- 2024-01-20 19:26:36

11

FayeDu --- 2024-01-21 11:03:38

12

水槽加洗衣粉 多加點
shijinghui --- 2024-05-08 10:04:44

13

水槽內(nèi)濺起的氣泡爆炸力產(chǎn)生的凹坑???
-- 結(jié)束 --