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就是在成品線上有類似白色的斑點(diǎn)
是從退火設(shè)備出來就有
不是經(jīng)過放置過段時(shí)間有的
這說明問題應(yīng)該出在生產(chǎn)過程中 和外界沒有關(guān)系
我們試過調(diào)整吹干壓力 調(diào)整退火系數(shù) 調(diào)整生產(chǎn)速度等
可是都沒有明顯的改善
我分析原因還可能有一下原因
1. 乳化液 配比不正確
2. 退火處冷卻水不純凈
希望大家可以幫忙說說原因
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你是連拉連退還是退火機(jī)上出現(xiàn)這問題?
風(fēng)干調(diào)整確定水都吹干了? 在收線前段用張紙巾靠下,看是否有水跡?
退火機(jī)可以在線出水位置加塊橡膠板可以好一點(diǎn),如果是連退就要調(diào)整吹拭器了.
再有你的有沒測過你水的HP值 有條件可以采用蒸餾水
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是連拉連退的設(shè)備
成品線上沒有水 吹干壓力調(diào)過 調(diào)大也是不行
水漬應(yīng)該是在吹干時(shí)形成的 有沒有肯能是 冷卻水溫度過高 吹干區(qū)域溫度過高 水未吹干就提前被線材的余熱蒸發(fā)
還有就是水質(zhì)的問題我考慮的 但是以我們廠的情況用的都是循環(huán)水 蒸餾水就更不可能了
[dudu121903 在 2010-6-8 9:01:57 編輯過]
[dudu121903 在 2010-6-8 9:02:42 編輯過]
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拉絲液應(yīng)該多少濃度啊 PH值應(yīng)該是多少
我們用的是德潤寶的乳化液
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我們在生產(chǎn)過程中檢查了下
在退貨之前導(dǎo)體上沒有出現(xiàn)明顯的痕跡
初步斷定問題出在冷卻水上的可能性比較的
正在準(zhǔn)備著手用蒸餾水試制一下 看看情況
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要提高銅導(dǎo)體表面的光潔度,從微觀上看,導(dǎo)體表面是凹凸不平的,洼陷處就有潤滑液的殘留有機(jī)物,退火時(shí)變成碳,遇水會(huì)加速氧化,形成斑點(diǎn)。
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dudu121903:
就是在成品線上有類似白色的斑點(diǎn)
是從退火設(shè)備出來就有
不是經(jīng)過放置過段時(shí)間有的
這說明問題應(yīng)該出在生產(chǎn)過程中 和外界沒有關(guān)系
我們試過調(diào)整吹干壓力 調(diào)整退火系數(shù) 調(diào)整生產(chǎn)速度等
可是都沒有明顯的改善
我分析原因還可能有一下原因
1. 乳化液 配比不正確
2. 退火處冷卻水不純凈
希望大家可以幫忙說說原因
我看是拉絲油問題,線的表面有少量拉絲油粘液,在退火時(shí)遇熱產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕就形成斑點(diǎn),德潤寶拉絲油現(xiàn)質(zhì)量不象以前那么好了,現(xiàn)在也是在國內(nèi)采購原料、在國內(nèi)生產(chǎn),以前我們也遇到過類似問題,后來我們換了一家“中潤金屬處理劑有限公司”生產(chǎn)的專用銅拉絲油,問題就解決了,退火后線材表面光亮持久。
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1.退火處冷卻水不純凈
2.存放區(qū)二次污染