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編織擠出斷料,請問什么原因? - 無圖版

lvhai --- 2010-12-25 20:24:48

1

我在做一款編織線,PVC料,編織外徑2.8,成品外徑3.3,內模3.1,廊長4MM,外模3.6,無廊長。

生產時在外徑3.6以上時可以正常擠出,但再做小時膠料斷掉,無法包在芯線上。

后換用4.5外模,想用擠管模生產,但還是在外徑做小到3.8時斷掉。

內外模距離調整無效。

 

膠料測試伸長率300%以上,用在其它產品時未發(fā)現異常,充實和擠管模(0.6MM厚度)都可以做。

 

請問高手是什么原因?

謝謝!

 

LUORI --- 2010-12-25 22:09:41

2

外模太大,機頭壓力小
lvhai --- 2010-12-25 22:48:06

3

3.6太大嗎?3.5也試過,不行。

擠管用過4.2外模,也不行。

是不是還要改小到3.3-3.4?

 

謝謝!

 

bsdtdw --- 2010-12-26 09:28:18

4

產品設計問題,護套厚度太薄了,不管你采取哪種押出方式,都容量出現斷料,何況還是編織的半成品。

薄皮押出很講究的,是個技術活,一不小心就出不良品了,可以從以下考慮

1.檢查斷料處是否編織不平整?如有,需要從半成品圓整,編織就開始控制。

2.編織線過內模是有抖動否,適當加大點。

3.放線張力一定要穩(wěn)定.

4.這個結構只能采用擠管式押出,而且是很空的那種,并且押出速度要控制好,過快,過慢都不行,最好在40~60M/分。

5.模具,內模嘴能伸出外模即可,盡量用管壁薄的,0.15~0.2mm為佳,內模外管壁與外?诘暮穸纫1.2~1.5倍護套厚度為宜好.

lvhai --- 2010-12-26 10:45:55

5

謝謝bsdtdw等的回答。這款線根據客戶樣板制作。

1. 編織平整。

2: 過內模順暢。

3:張力穩(wěn)定

4:用擠管也試過,內模3.1X3.7,外模4.2-4.5,不過速度還沒到40-60M/分

5:管壁0.3,如果是4.5的模,差不多是1.6倍。

另外請問是否需要過預熱機?

zhouwei --- 2010-12-26 12:50:40

6

預熱機沒有用。

bsdtdw --- 2010-12-26 16:47:30

7

內模一定要伸出外模才行,要做到芯線與外被沒關系,按套管的押出方法。

lvhai --- 2010-12-26 19:41:58

8

bsdtdw:

內模一定要伸出外模才行,要做到芯線與外被沒關系,按套管的押出方法。

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謝謝bsdtdw.

如果內模伸出外模,會不會很松呀?樣品線不是很松,內層有編織紋。

XINYAHYF --- 2010-12-27 11:15:38

9

lvhai:
bsdtdw:

內模一定要伸出外模才行,要做到芯線與外被沒關系,按套管的押出方法。

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謝謝bsdtdw.

如果內模伸出外模,會不會很松呀?樣品線不是很松,內層有編織紋。

套管押出附著力肯定會很松,內層看不到編織網紋的!

ll1gg22007 --- 2010-12-30 16:03:43

10

不知道你說的廊長時什么意思,時成型區(qū)的意思吧,你內模有成型區(qū),拉管的外模沒成型區(qū)那能快的了嗎,外模也得有5各左右的成型區(qū)

 

lvhai --- 2011-01-02 19:07:23

11

問題已解決,是通過換膠料,全套管擠出實現的

謝謝樓上各位。

落葉無語 --- 2011-02-23 10:22:57

12

用擠管式可實現

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